導(dǎo)讀
三螺桿泵是一種典型的運(yùn)輸油類和高粘度液體的容積式流體機(jī)械,其具有壓力脈動(dòng)小、性能穩(wěn)定、自吸性好等優(yōu)點(diǎn),在艦船的輔機(jī)系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用,三螺桿泵的損壞勢(shì)必會(huì)影響輔機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行。
文章通過原因分析、拆檢、故障排查、故障確認(rèn)、故障修復(fù)等,解決了某船用三螺桿泵無法盤車的故障,為預(yù)防三螺桿泵發(fā)生類似故障提供了思路,起到了重要的指導(dǎo)性作用。
一三螺桿泵簡(jiǎn)介
三螺桿泵屬于容積式流體機(jī)械,主要通過主動(dòng)螺桿和從動(dòng)螺桿的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)來運(yùn)輸滑油。
當(dāng)主動(dòng)螺桿旋轉(zhuǎn)時(shí),從動(dòng)螺桿被帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),通過主動(dòng)、從動(dòng)螺桿的這種同步異向回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),在進(jìn)口腔處形成真空,在大氣壓作用下,工作介質(zhì)從吸入管路進(jìn)入吸入腔,進(jìn)而充滿螺旋腔。
隨著螺桿的旋轉(zhuǎn),介質(zhì)被不斷地輸送。
因其具有結(jié)構(gòu)合理、容積效率高、自吸性好等優(yōu)點(diǎn),在船舶、石油、石化、食品工業(yè)等方面應(yīng)用廣泛。
二組成及工作原理
該泵為立式三螺桿泵結(jié)構(gòu),電機(jī)通過聯(lián)軸器連接驅(qū)動(dòng)三螺桿泵。
電機(jī)和三螺桿泵均安裝在聯(lián)接架上,聯(lián)接架再剛性聯(lián)接到油箱上。
三螺桿泵未配備安全閥,進(jìn)口裝有過濾器,出口裝有配對(duì)法蘭,便于與外接管路的安裝。
該泵主動(dòng)螺桿旋轉(zhuǎn)時(shí),介質(zhì)沿著螺桿螺旋和襯套之間形成的密封腔,軸向移動(dòng),直至出口管路。
由于泵進(jìn)口介質(zhì)被抽取,在進(jìn)口腔處形成真空,在大氣壓作用下,工作介質(zhì)從進(jìn)口管路進(jìn)入吸入腔,充滿螺旋腔。
隨著主從動(dòng)螺桿的旋轉(zhuǎn),介質(zhì)被不斷地的從進(jìn)口輸送到出口。
如圖1所示為該泵的簡(jiǎn)要組成圖。
圖 1 海水泵組組成
三三螺桿泵故障分析
1.故障現(xiàn)象
對(duì)該泵進(jìn)行開機(jī),開機(jī)時(shí)先點(diǎn)動(dòng)判斷旋向正確,啟動(dòng)后運(yùn)行了幾秒鐘后發(fā)現(xiàn)UPS電源顯示超載,然后停機(jī),盤車后發(fā)現(xiàn)盤車緊,需要用加力桿在電機(jī)風(fēng)扇葉片處盤車,機(jī)組能稍微有轉(zhuǎn)動(dòng),點(diǎn)動(dòng)后觀察機(jī)組電機(jī)風(fēng)扇葉片處的電機(jī)葉片不旋轉(zhuǎn),檢查機(jī)組己無法盤車。
2.原因分析
該三螺桿泵在出廠時(shí)各項(xiàng)性能符合指標(biāo),并且該種型式的泵在其他機(jī)組中也有應(yīng)用,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行比較穩(wěn)定,出現(xiàn)無法盤車的原因初步分析有以下原因。
1) 電動(dòng)機(jī)故障。
電動(dòng)機(jī)是螺桿泵的原動(dòng)機(jī),電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子發(fā)生卡澀也會(huì)導(dǎo)致泵無法盤車和盤車異常的現(xiàn)象,但該種現(xiàn)象發(fā)生概率極低。
2) 三螺桿泵的轉(zhuǎn)子(螺桿)吸入異物卡澀。
由于三螺桿泵是通過主從動(dòng)螺桿的旋轉(zhuǎn)形成空腔吸入滑油輸送至出口,且螺桿型面之間間隙較小,螺桿與襯套之間的間隙同樣也很小,理論上有少許雜質(zhì)時(shí)可通過流道排出泵外,一旦雜質(zhì)正好卡到螺桿型面之間,則會(huì)損壞螺桿造成卡澀,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞型面,造成螺桿泵損壞。
3) 三螺桿泵缺油造成卡澀。
螺桿泵會(huì)經(jīng)常發(fā)生或容易發(fā)生的故障就是缺油造成的損壞,螺桿泵一旦缺油運(yùn)行,會(huì)在短時(shí)間內(nèi)造成卡澀,嚴(yán)重的會(huì)瞬間造成抱軸,造成無法盤車和盤車異常現(xiàn)象。
3.拆檢結(jié)果、故障排查、故障確認(rèn)
根據(jù)初步原因分析,對(duì)該三螺桿泵進(jìn)行了拆檢,拆檢時(shí)將電機(jī)與三螺桿泵分開,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,三螺桿泵從桿可以活動(dòng),主動(dòng)螺桿無法旋轉(zhuǎn)。
將泵拆檢后的示意圖見圖2。
圖2 拆檢結(jié)果
經(jīng)過拆檢,從圖2中可以看出從動(dòng)螺桿、螺桿襯套、滾動(dòng)軸承、上軸承等零件均無異常損壞,并且電動(dòng)機(jī)盤車靈活無卡澀;
三螺桿泵主動(dòng)螺桿平衡盤外表面(見圖2a))與上端蓋配合的內(nèi)表面 (見圖2b) ) 有輕微粘連,用銅棒輕微一震就分開。
根據(jù)拆檢結(jié)果,以及現(xiàn)場(chǎng)開機(jī)過程的分析,確認(rèn)三螺桿泵無法盤車的原因?yàn)闄C(jī)組頭一次啟動(dòng)時(shí)機(jī)組未灌油干磨導(dǎo)致的螺桿與上端蓋粘連。
三螺桿泵在頭一次開機(jī)時(shí)需要對(duì)機(jī)組進(jìn)行灌油,確保機(jī)組頭一次開機(jī)時(shí)機(jī)組內(nèi)部有油。
機(jī)組開機(jī)后進(jìn)口的滑油經(jīng)過螺桿輸送至泵出口,出口腔內(nèi)的滑油通過主動(dòng)螺桿平衡盤與上端蓋的間隙進(jìn)入滾動(dòng)軸承, 潤滑滾動(dòng)軸承。
在缺油或少油的情況下,三螺桿泵無法從油箱吸油,導(dǎo)致出口腔缺油,主動(dòng)螺桿平衡盤與上端蓋的間隙無油產(chǎn)生磨損進(jìn)而粘連,在停機(jī)盤車時(shí)會(huì)發(fā)生無法盤車的現(xiàn)象。
四故障修復(fù)
1.修復(fù)處理
根據(jù)拆檢結(jié)果,襯套、軸套、骨架油封、軸承、密封墊等無明顯損壞,尺寸符合圖紙要求。
前端蓋與主動(dòng)螺桿配合內(nèi)孔有明顯的痕跡,且內(nèi)孔垂直度已不符合圖紙要求。
因此對(duì)主動(dòng)螺桿平衡盤外表面與上端該內(nèi)表面進(jìn)行去除毛刺、打磨,然后進(jìn)行復(fù)裝,復(fù)裝后盤車靈活,無死點(diǎn)。
修復(fù)后相關(guān)尺寸均在要求的范圍內(nèi)。
2.修復(fù)前后對(duì)比
圖 3 拆檢前后流量對(duì)比
對(duì)三螺桿泵修復(fù)前后均進(jìn)行了性能實(shí)驗(yàn),如圖3所示,拆檢前后的性能曲線相差很小,并且拆檢后各測(cè)試壓力點(diǎn)的流量均高于拆檢前,尤其在額定壓力0.3MPa 處,拆檢后流量為18.75m³/h較拆檢前的流量18.78m³/h 下降了0.16% ,這種相差很小的結(jié)果主要是因?yàn)闇y(cè)量誤差,這也證明了拆檢后的三螺桿泵性能符合要求。
對(duì)三螺桿泵修復(fù)前后均進(jìn)行了振動(dòng)測(cè)試,如圖4所示,為三螺桿泵基腳平均振動(dòng)加速度圖,從圖中可以看出拆檢前后的基腳平均振動(dòng)加速度相差不大,這也證明了拆檢后的三螺桿泵符合要求。
圖 4 拆檢前后振動(dòng)對(duì)比
五結(jié)論
本文解決了某船用三螺桿泵無法盤車的故障,為預(yù)防三螺桿泵發(fā)生類似故障提供了思路,起到了重要的指導(dǎo)性作用。
三螺桿泵在啟動(dòng)和運(yùn)行過程中特別需要關(guān)注以下幾點(diǎn):
1)泵組頭一次啟動(dòng)需要灌油,確保機(jī)組內(nèi)部滿油;
2) 確保機(jī)組旋向正確,如機(jī)組有反向運(yùn)行的情況,需要重新確認(rèn)灌油;
3) 三螺桿栗啟動(dòng)后需關(guān)注出口壓力,若機(jī)組無法建立壓力,應(yīng)立即停機(jī),盤車檢查,灌油。